大容量燃褐煤鍋爐的煙氣余熱利用分析
若對(duì)大容量火力發(fā)電廠660MW級(jí)燃煤鍋爐增設(shè)煙氣余熱換熱器回收煙氣余熱,提高機(jī)組的熱經(jīng)濟(jì)性和增加的投資,需要在引風(fēng)機(jī)出口匯合煙道前裝設(shè)煙氣余熱換熱器,回收的熱量加熱凝結(jié)水,進(jìn)入回?zé)嵯到y(tǒng),可提高全廠熱效率0.16%,機(jī)組發(fā)電標(biāo)煤耗率降低1.0g/kWh,實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排的目的。
大部分燃用褐煤的機(jī)組將煙氣余熱換熱器布置在吸收塔入口,煙氣余熱換熱器將煙氣溫度從約160℃降低到約100℃后進(jìn)入吸收塔,煙氣用來(lái)加熱凝結(jié)水。煙氣余熱換熱器實(shí)際上起到管式GGH加熱器中煙氣冷卻作用。煙氣經(jīng)過(guò)除塵器后,煙氣含塵濃度已經(jīng)小于30mg/Nm3,煙氣余熱換熱器處于低塵區(qū)工作,因此,飛灰對(duì)管壁的磨損程度已大大減輕。由于煙氣中的堿性顆粒幾乎被除塵器捕捉,煙氣余熱換熱器出口的煙氣帶有酸腐蝕性。但是由于其布置位置在除塵器及引風(fēng)機(jī)之后,煙氣不會(huì)對(duì)這些設(shè)備造成腐蝕。由于吸收塔內(nèi)本來(lái)就是酸性環(huán)境,煙氣離開(kāi)吸收塔時(shí)溫度約為46℃,脫硫區(qū)域已進(jìn)行了防腐處理。因此,該布置方案腐蝕較少,通常采用該種煙氣余熱換熱器布置方案。
汽輪機(jī)回?zé)峒訜嵯到y(tǒng)擬采用煙氣余熱換熱器和低加并聯(lián)的方案。根據(jù)汽輪機(jī)廠提供的660MW(THA)工況下的熱平衡圖,7號(hào)低加出口凝結(jié)水溫度為100℃,6號(hào)低加出口凝結(jié)水溫度為121.9℃,煙氣余熱換熱器出口的煙氣溫度約100℃和7號(hào)低加出口凝結(jié)水溫度相近,因此,本方案將經(jīng)煙氣余熱換熱器后的凝結(jié)水接至7號(hào)低加出口凝結(jié)水管道??紤]到煙氣余熱換熱器的換熱效率及避開(kāi)鋼材的敏感腐蝕區(qū),系統(tǒng)設(shè)置調(diào)節(jié)旁路,保證煙氣余熱換熱器的進(jìn)水溫度不小于60℃。凝結(jié)水側(cè)設(shè)置兩臺(tái)增壓泵,一運(yùn)一備,變頻控制。
1、熱平衡計(jì)算
(1) 煙氣余熱換熱器換熱計(jì)算
660MW機(jī)組在THA 況下,根據(jù)鍋爐廠資料,鍋爐空預(yù)器出口煙溫(修正后)為125℃,,考慮引風(fēng)機(jī)溫升,引風(fēng)機(jī)出口煙氣溫度約為126.9℃。軸封加熱器出口約278.6t/h,33.6℃凝結(jié)水進(jìn)入煙氣余熱換熱器加熱后溫度提升為100℃后,進(jìn)入7號(hào)低加出口的凝結(jié)水管道。
(2) 機(jī)組熱平衡計(jì)算
同時(shí)由于換熱器煙氣阻力增加,引起引風(fēng)機(jī)軸功率增加,以及增加凝結(jié)水煙氣余熱利用裝置水泵耗功。同時(shí)由于278.6 t/h凝結(jié)水經(jīng)煙氣余熱換熱器換熱,減少了7段和8段抽汽量,在機(jī)組額定功率不變的情況下,減少了機(jī)組的進(jìn)汽量,機(jī)組熱效率提高0.16%,發(fā)電標(biāo)煤耗率降低1.0 g/kWh。
機(jī)組尾部煙道安裝煙氣換熱器后,會(huì)增加煙氣阻力和工質(zhì)阻力,相應(yīng)地會(huì)增加引風(fēng)機(jī)和水泵的功耗。采用定功率法,經(jīng)計(jì)算主蒸汽量降低7.36t/h,相應(yīng)輔機(jī)功率下降約160 kW,扣除該部分后總能耗增加值為341 kW,扣除輔機(jī)耗功后節(jié)省標(biāo)煤量為0.84 g/kWh。
2、技術(shù)經(jīng)濟(jì)性分析
(1) 熱經(jīng)濟(jì)性分析
根據(jù)熱平衡和熱經(jīng)濟(jì)性計(jì)算結(jié)果,由于換熱器煙氣阻力增加,引風(fēng)機(jī)軸功率增加,凝結(jié)水側(cè)增加水泵耗功。同時(shí)由于278.6t/h的凝結(jié)水經(jīng)煙氣余熱換熱器換熱,減少了7段和8段抽汽量。綜合計(jì)算,機(jī)組熱效率提高0.16%,發(fā)電標(biāo)煤耗率降低1.0g/kWh。由于設(shè)置了旁路系統(tǒng),機(jī)組需增加兩臺(tái)增加泵,一運(yùn)一備,每臺(tái)泵功率約36kW。
另外,由于煙氣余熱換熱器后煙氣溫度降低,脫硫塔內(nèi)噴水減溫用水量減少。加裝煙氣余熱換熱器前,脫硫系統(tǒng)工業(yè)水耗量約110t/h,加裝煙氣余熱換熱器后工業(yè)水耗量約為80t/h,節(jié)約水量約30t/h。
(2)系統(tǒng)投資
根據(jù)660MW機(jī)組工程的設(shè)計(jì)參數(shù),經(jīng)與廠家初步溝通,整個(gè)煙氣余熱換熱器系統(tǒng)包含設(shè)備及管道等在內(nèi),每臺(tái)機(jī)組增加費(fèi)用約1050萬(wàn)元。
(3) 經(jīng)濟(jì)性分析結(jié)果
標(biāo)煤價(jià)按750元/t,水費(fèi)1.5元/t,機(jī)組年利用小時(shí)數(shù)5500h,全年發(fā)電量不變。機(jī)組采用煙氣余熱換熱器后,由于機(jī)組發(fā)電標(biāo)煤耗率降低1.0g/kWh,扣除輔機(jī)耗功后節(jié)省標(biāo)煤量為0.84 g/kWh,機(jī)組全年節(jié)約燃煤采購(gòu)成本約228.7萬(wàn)元,即:
660MW×0.84g/kWh×5500h×750元/t=228.7萬(wàn)元。
機(jī)組工業(yè)水用量減少30t/h,全年節(jié)約水費(fèi)用約24.75萬(wàn)元,即:30 t/h×5500h×1.5元/t=24.75萬(wàn)元。
根據(jù)與廠家溝通的結(jié)果,由于設(shè)備壽命約為55000h,設(shè)備到期后需有60%的設(shè)備更換量,因此設(shè)備年檢修維護(hù)費(fèi)用約為51萬(wàn)元。
綜合以上數(shù)據(jù)計(jì)算,投資回收期約為6.9年。
綜上所述,采用煙氣余熱加熱凝結(jié)水,能回收煙氣的余熱,提高機(jī)組效率,實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排的目的。如果裝設(shè)煙氣余熱換熱器可提高全廠熱效率0.16%,每臺(tái)機(jī)組增加投資約1050萬(wàn)元,全年節(jié)省運(yùn)行費(fèi)用202.45萬(wàn)元,投資回收期約為6.9年。隨著機(jī)組運(yùn)行后鍋爐排煙溫度的升高,機(jī)組節(jié)省的年運(yùn)行費(fèi)用將大大增加,投資回收年限降低。